以DG85-80×8型卧式多级离心泵为例的技术改造研究

作者: 姜 敏,霍元庆 【 转载 】 来源: 化学工程与装备 2026-04-08


姜  敏,霍元庆

(中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司,新疆  乌鲁木齐  830019)


摘  要:针对某大型石化企业乙烯装置DG85-80×8型卧式多级离心泵在输送高温高压热油(210℃,3.2MPa)过程中出现的机械密封严重泄漏问题,阐述了详细的技术改造方案。在分析了轴承振动传递、冷却系统效能不足及原密封面材质不匹配等根本原因后,实施了包括更换高性能密封面材质(碳化硅/碳化钨)、增设轴向限位装置以及优化冷却系统等关键改造。改造后,泵运行周期从9个月延长至16个月(提升78%),轴承振动有效值降至2.3mm/s,密封腔温度波动控制在±3℃范围内,并显著降低了维修成本。这些措施有效提升了该泵的运行可靠性和经济性。

关键词:石油化工;卧式多级离心泵;常见故障;检维修技术


0  引言

卧式多级离心泵作为石油化工装置中输送高温、高压、易燃易爆介质的核心设备,其运行可靠性直接关系到整个装置的安全稳定和经济效益。以某大型石化企业乙烯装置中1台关键的DG85-80×8型卧式多级离心泵为研究对象,该泵主要承担210℃、3.2MPa高温热油的输送任务。在连续运行约9个月后,该泵出现机械密封严重泄漏(泄漏量高达30滴/min),远超设计标准(3滴/min),不仅造成介质损失和环境污染风险,也严重影响了装置的生产连续性。以往针对此类泵的维护多侧重于常规检修和故障后的被动修复,虽然短期内能恢复功能,但未能从根本上解决问题,导致故障复发率高、设备非计划停机频繁。为彻底解决DG85-80x8型泵的机械密封泄漏顽疾,提升其长周期运行的可靠性,降低非计划停机带来的生产损失和高昂的维修成本,进行针对性的技术改造势在必行。

1  工程案例概况

研究的DG85-80×8型卧式多级离心泵服务于某大型石化企业年产120万t乙烯装置,是输送高温工艺介质的关键设备。该装置共配置12台同型号泵,单泵设计流量为85m3/h,扬程640m,配套电机功率200kW。该系列泵设计用于20~350℃的工作温度范围,最高工作压力可达10MPa,输送介质为210℃、3.2MPa的高温热油。泵体采用卧式、轴向分体结构,便于检修;泵轴由两端滚动轴承支撑,轴承跨距为泵轴直径的5~12倍,设计要求轴颈处径向跳动控制在<0.05mm,以实现动态平衡。在技术改造前,该泵在上述特定工况下运行约9个月后便出现了严重的机械密封泄漏问题,促使了此次技术改造的研究与实施。图1为该卧式多级离心泵的结构图。

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