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胺脱优化技术在呼石化脱硫装置的工业应用时间:2025-12-19 钱青松1,2,杜燕飞3,庞海涛1,4 (1.河北精致科技有限公司,河北 沧州 061000; 2.河北省炼化深度脱硫技术创新中心,河北 沧州 061000; 3.中国石油呼和浩特石化公司,内蒙古 呼和浩特 010070; 4.河北省石油炼制减排重点实验室,河北 沧州 061000) 摘 要:针对呼和浩特石化公司胺液脱硫系统,由于原料气硫含量的大幅上升,导致脱硫系统运行遇到瓶颈,干气和液化气脱硫装置的处理能力失衡、溶剂再生装置运行负荷低等一系列问题,通过采用胺脱优化技术对胺脱系统进行了适应性改造,提高了脱硫选择性和再生装置运行负荷,保证了产品的脱硫质量。该技术为炼厂应对原油劣质化趋势提供了高效、经济的解决方案,保障了胺液脱硫系統的长周期稳定运行。 关键词∶胺脱优化;选择性;脱硫;预处理;梯级利用;节能增效 0 引言 中国石油呼和浩特石化公司(简称“呼石化”)原油年加工为500万t,主要加工长庆原油,少量掺炼巴盟油。近年来,随着掺炼量的增加,原油硫含量从0.12wt%增至0.18wt%,同比提升50%,导致脱硫系统运行遇到瓶颈。为适应硫含量增加及催化干气、液化气产品净化指标收紧的挑战,呼石化公司采用河北精致科技有限公司的胺脱优化技术,针对胺脱系统进行工艺优化和设备改造,以期提升脱硫效率与装置稳定性。 1 问题诊断与分析 1.1 催化干气、液化气脱硫装置 1.1.1 处理能力失衡 催化干气、液化气的实际运行工况与设计存在偏离,改造前催化干气脱硫装置设计处理能力为21.89t/h,催化液化气为60.5t/h。实际运行数据显示,催化干气量持续低于设计值,而催化液化气处理负荷长期高于设计值。当溶剂再生装置出现操作波动、贫液质量恶化时,净化干气就会出现连续不合格(净化干气H2S含量>20mg/m3)的情况,且催化液化气脱硫单元在超负荷运行下,产品硫含量也存在频繁超过指标(净化干气H2S含量>20mg/m3)的现象(表1)。 …… |
