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630MW机组脱硫系统改造性能试验探究时间:2026-03-30 李昌峰 (国能太仓发电有限公司,江苏 太仓 215400) 摘 要:研究详细分析了630MW机组脱硫设备中的吸收塔、GGH换热器等关键设备的参数。在此基础上,围绕喷淋层扩容、除雾器升级等核心改造内容进行实验,重点监测SO2脱除效率、排放浓度及烟尘控制等指标。实验结果表明,SO2脱除率提升至99.2%,排放浓度<35mg/Nm3,FGD出口烟尘浓度<5mg/Nm3,显著优于设计值。该研究不仅验证了改造技术具有可行性,而且也为燃煤电厂实现超低排放提供了数据支持,对于推动环保技术升级具有一定的帮助。 关键词:脱硫系统;SO,脱除率;烟尘浓度 0 引言 630MW机组作为区域电网的主力机型,广泛应用于火电及化工企业自备电厂领域,在化工企业实际运行过程中,化工生产对机组运行的环保性与灵活性提出双重挑战,既要满足超低排放约束,又需适应深度调峰工况下的脱硫稳定性需求。具体实践中,一些630MW机组投运年限已超过设计寿命,其脱硫系统普遍存在效率衰减问题。特别是在深度调峰至40%负荷以下时,原系统暴露出SO2脱除率波动、回转式烟气脱硫系统(Gas Gas Heater,GGH)漏风率攀升等缺陷,影响化工供汽的连续性。在此背景下,研究聚焦某化工厂配套630MW机组的脱硫系统改造工程,全面评估吸收塔扩容、喷淋层优化等关键技术改造效果,分析改造后系统在变负荷工况下的SO2排放浓度、烟尘控制等关键指标具有重要意义。研究成果能够为同类机组,特别是化工联产机组的环保升级提供宝贵的经验。 1 实验设计 1.1 设备简介 研究以630MW燃煤机组配套的石灰石-石膏湿法脱硫系统作为研究对象。该系统的核心设备由吸收塔系统、烟气换热装置以及辅助设备组成。其中,吸收塔系统采用直径18.4m的空塔喷淋结构,配置4台单泵流量达10500m2/h的浆液循环泵,塔内3层合金喷嘴实现220%的覆盖率,而烟气换热装置则使用GGH,其36500m2的换热面积可将原烟气从142℃降温至90℃。除上述2项核心设备之外,为确保实验能够顺利进行,还设置一些辅助设备,即2台风量4800Nm3/h的氧化风机、3台扬程32m的石膏排出泵以及4层屋脊式除雾器。试验测点位置示意图如图1所示。 …… |
