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关于制药废水处理工艺提高脱氮效果的研究

时间:2026-07-07     作者:林谷萌【转载】   来自:化学工程与装备

林谷萌

(南平市松溪环境监测站,福建 南平 353000)


摘  要:福建某发酵类制药企业原废水处理系统TN去除率不高,水质无法稳定达标排放。为此,对原废水系统进行了改造,在原SBR池前增设反硝化池,构建反硝化+SBR组合工艺,并研究了改造后的反硝化+SBR系统停留时间、曝气量、回流比等参数对TN去除率的影响。结果表明,当系统运行参数优化为曝气强度80m²/(m²·h)、水力停留时间6h、混合液回流比0.7时处理效果最佳,TN去除率由73.8%提升至90.2%。反硝化+SBR组合工艺能有效强化发酵类制药废水的脱氨效果,为解决同类废水处理难题提供了可行的技术方案。

关键词:制药废水;脱氪;反硝化;SBR;工艺优化


0 引言

制药工业,特别是发酵类制药,在生产过程中产生大量高浓度有机废水,该废水具有成分复杂、含难降解有机物、高氨氮、高盐分等特点,对环境构成严重威胁。福建某抗生素制药厂主要从事硫酸卡那霉素、盐酸金霉素生产,生产过程中产生高、低浓度废水,废水产生量为700~800m3/d,该制药厂采用浓、稀废水分离,浓废水采用“UASB+两级A/O”系统预处理后与稀废水在调节池混合,混合后废水经SBR+催化氧化废水处理系统处理后排放。然而,传统的SBR工艺在单一反应器内完成硝化和反硝化,常因碳源不足、泥龄矛盾等问题导致脱氮效率有限,尤其是面对水量大、水质波动大的制药废水时,难以保证TN的稳定达标。为有效解决出水TN指标超标问题,拟对现有废水处理设施进行技术改造。

拟改造废水处理工艺及可行性

目前,工程中应用成熟的的脱氮工艺主要包括生物脱氮法、氨吹脱法以及离子交换法等,这些工艺各有适用范围与局限性。

(1)生物脱氮法工艺成熟、运行成本低、脱氮效率高,是应用最广泛的方法之一,但其反硝化过程中通常需要外加补充碳源以确保脱氮效果。

(2)氨吹脱法更适用于处理中、高浓度的氨氮废水,且存在能耗较高、易造成二次污染以及出水氨氮难以稳定达标排放的问题,不适用于本项目改造。

(3)离子交换法虽然具有工艺简单、操作便捷的优点,但存在运行费用高、离子交换树脂再生困难,在经济性与环境友好性等方面存在一定的制约。

对该企业的调节池废水水质进行分析发现,该企业调节池废水的B/C比值约为0.5,且碳、氮、磷的比例约为100:5:1。这一水质特征不仅表明其可生化性强,而且其营养成分比例也符合微生物新陈代谢的需求。现行的《发酵类制药工业废水治理工程技术规范》(H2044—2014)提出采用“预处理+二级组合生化+深度处理”的典型处理工艺流程,这一工艺思路已被广泛应用于生物发酵类废水处理”。因此,采用生物脱氮法不仅具有先天的水质条件优势,也符合相关技术规范,是改造的最适宜技术路线。

具体的改造方案为:在原有的SBR池前端增设1座反硝化池,构建反硝化池+SBR池的串联工艺流程。该方案的核心在于通过SBR池内经硝化反应后的混合液回流至前端的反硝化池,可达成双重目的:①SBR池中回流的硝态氮为兼性异养菌提供了必须的电子受体;②回流液中所含的未被SBR池完全利用的有机物,可作为反硝化过程的碳源补充,从而有效规避碳源不足导致脱氮效率下降的问题。同时反硝化过程本身能够产生碱度,这部分碱度可流至SBR池,恰好用于补偿硝化反应所消耗的碱度,减轻了硝化菌的抑制,从而保障了整个污水处理系统的稳定、高效运行。改造后的工艺流程见图1,其中,虚线框内为改造后系统。

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